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锰砂滤料水处理除铁除锰工艺试验

作者来源:gysxlc       发布时间: 2014/12/18 12:15:27    标签:锰砂滤料 水处理除铁除锰工艺试验
导读:

锰砂滤料水处理除铁除锰工艺试验

摘要:通过查阅近些年来地下水除铁除锰的相关文献,以生物法除铁除锰技术理论为基础,结合《除铁除锰生物滤层最优化厚度的探求》和《无烟煤滤料在生物除铁除锰水厂中的应用》两篇文章为参考依据。根据《室外给水设计规范》GB50013-20062006)中第9.6.4节规定,“当原水含铁量低于6mg/l、含锰量低于1.5mg/l时,可采用:原水曝气——单级过滤”处理工艺。为保证工程设计可靠性、经济性,并为实际运行提供合理的运行参数。对锡市准备新建的东水厂供水工程,水源为地下水,水质为低铁高锰,采用无烟煤滤料进行水处理试验。经过试验,滤池铁锰去除率高达99%以上,出水水质优于国家标准。

关键词:地下水、生物除铁除锰、曝气量、滤速、锰砂无烟煤      

随着生物除铁除锰技术在实际生产中优越性的凸现,在含铁含锰地区越来越多的新建水厂采用了生物除铁除锰技术。铁锰氧化细菌是该技术的核心 ,而作为载体的滤料的性能则至关重要。锰砂滤料吸附容量大,曾是传统除铁除锰滤池的首选滤料 .但其机械强度低,比重大,价格高。石英砂滤料虽吸附强度不及锰砂 ,但机械强度高 ,比重和价格适中,被广泛地应用在生物除铁除锰水厂。无烟煤的孔隙率高,比重小,价格低廉,从物理性质上分析完全可以作为铁锰氧化细菌的载体,其较高的孔隙率,可以提高滤层内的生物量,比重小可以节省反冲洗的耗水量和耗电量。锡市东水厂所采用的源水为深井地下水,其中铁含量为  0.123mg/L,锰含量为 0.998mg/L。源水中锰含量超出生活饮用水标准,其他各项指标均满足饮用水要求,所以需要对该地下水进行除锰处理。  

、试验装置及方法;试验装置采用有机玻璃滤柱模拟实际生产中的滤池。滤柱直径为DN=150mm, 滤柱长度由下至上分别由 500mm1000mm1000mm1000mm四节滤柱法兰连接组成。以粒径分别为32~1616~8|8~44~2mm 的卵石组成厚度为400mm的垫层,以粒径为d=0.6~2mm 的锰砂滤料,厚度80mm和粒径为d=1.4~3mm 的无烟煤,厚度800mm组成总厚度为880mm的双层滤料。跌水曝气采用一根PVC管加90度弯头,出水口垂直于滤柱液面,高度为825mm。原水由弯头处跌落到滤柱液面,经曝气后水中的溶解氧能达到4~5mg/L,以满足生物滤池运行要求。在滤柱液面处有一根旁通管用来旁路多余的原水,并同时用来做为反冲洗的排水管。因为滤柱进水液面始终恒定不变,故滤后出水口采用水龙头进行流量控制。试验最初滤速控制为 5m/h   

、试验运行过程生物法除铁锰滤柱的成熟需要经过一段时间使细菌固定在滤料上.总的说来滤柱的成熟可以分为4个时期:015 d为适应期,这一阶段滤层几乎无明显除锰效果;15--30 d为第一活性增长期,此时随着微生物的不断繁殖,滤层的除锰率不断提高;30-50 d为第二活性增长期,此时微生物数量相对稳定,出水锰逐渐达到标准;50 d后到达稳定期,此时滤层完全成熟并且运行稳定。  试验运行之前,对新装滤柱进行了反冲洗,反冲洗强度根据滤料膨胀高度,从10L/(m2·s)最终调到18 L/(m2·s),膨胀高度为500mm。试验从2012517日开始,滤速控制为 5m/h。在试验开始后的几天里化验锰含量,与原水相比,有20%~40%的去除率。但在原水含锰量比较低的情况下,滤后水锰含量反而比原水锰含量高很多。第一个周期运行了20天,反冲洗无烟煤滤柱,历时5分钟,强度18L/(m2·s)。反冲洗时观察,滤层反冲洗水并不脏,说明源水水质很好。第二个周期中,原水含锰量没有因为停井,停电等原因造成原水中锰含量出现大幅度变化。因为在第一个周期中,观察反冲洗水并不脏,所以决定延长运行周期,该周期运行了33天。在前9天,锰的去除率在30%38%之间。在之后的9天,微生物进入活性增长期,锰的去除率有了迅速的提高。到了第19天,经化验除锰率已经高达97%,出水含锰量在0.01mg/L,远低于国家标准的0.1mg/L。之后又运行了14天,除锰都在98%左右。在第33天,反冲洗滤柱,反冲洗水有明显的发黑,有些脏。在反冲洗的过程中,冲洗强度在1820 L/(m2·s)之间,冲洗历时10分钟。  第三个周期中,运行工况与第二个周期一样,但除锰效果从反冲后的第2天就开始恶化,之后的几天除锰效果没有改善。通过比对第二个周期和第三个周期,1、原水水质中含锰量没有发生大的变化。2、运行滤速均为5m/h3、跌水高度保持825mm不变。在这些条件未发生变化时,只有在反冲洗的时候,提高了反冲洗强度和反冲时间。所以判断,在微生物膜还没有完全在滤料表面稳定形成的时期,过高的反冲洗强度,会破坏微生物膜,使之从滤料表面菌膜脱落。  第四个周期中,吸取了之前的经验教训,降低了无烟煤反冲洗强度, 滤料膨胀高度控制在100mm左右 历时5分钟,强度10L/(m2·s)。培养期滤速的大小直接影响滤层的成熟状况,这主要是由于铁锰细菌对环境的要求所致.铁锰细菌与载体接触后,并不能立刻牢固地附着在其表面,若此时的滤速较大,相应的水流剪切力也较大,会将刚刚附着在滤料表面的细菌冲刷下来.所以在铁锰细菌与载体表面接触后需要一个相对稳定的环境,保证他们能在载体表面有一定的停留时间,以使铁、锰氧化细菌在载体表面牢固附着。为以后的生长、繁殖创造条件.随着滤层中微生物数量的不断增加,滤砂表面附着与固定的微生物量也不断增加,此时便可以逐渐提高滤速,因此,采取低滤速有利于生物滤层的快速成熟.根据以上理论,将运行滤速由5米降到2米。但除锰效果并没有取得良好的效果,反而出现了滤后水含锰量高于原水含锰量的情况。结合第二个运行周期所取得的成效分析,铁锰细菌生长、繁殖与溶氧量、滤速等因素有关,同于微生物的生长还需要一个特定的水质环境,为微生物的成长创造一些必须的营养元素,如碳、氮、磷等。降低了运行滤速,延长了原水在载体表面的停留时间,从而改变了生物膜生长环境。通过试验,低滤速显然影响到了生物膜的生长环境。第四个运行周期运行21天,反冲洗 历时5分钟,强度10L/(m2·s)

第五个周期中,将滤速直接提升至7m/h,进行尝试性运行,运行后第三天采水样化验,除锰率高达98%。之后几天的化验结果也很理想。运行一个星期后,将滤速调高到8m/h。该周期运行了17天,反冲洗 历时5分钟,强度10L/(m2·s) 

第六个周期从201294日开始,在肯定了滤料处于稳定期后,对工况进行了调整,运行滤速8m/h的情况下,连续化验了四天滤后水除锰率都在99%,将滤速由8m/h提升到10m/h,化验出水除锰效果依然很理想。又运行一个星期后,将滤速调高到8m/h。第四个周期运行了18天后结束。在第五个周期中,直接将滤速提升到12m/h,除锰始终保持在0.01mg/L,远远优于国家标准。顺利完成了生物法除铁除锰试验,为实际工程提供充足试验数据。

、试验总结在试验过程中;应该遵循生物膜成熟所经历的几个过程,在试验初期采用低滤速、弱反冲洗的运行规则,才能取得良好的试验效果。经过六个周期的运行,生物膜基本上已经很稳定,之后将运行周期减短为7天进行反冲洗,反冲洗强度有所增加,由10L/(m2·s)提高到了18L/(m2·s),历时5分钟。经化验滤后水质依然很好

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